冷庫壓縮機液擊后的處理方法
壓縮機發生液擊是因為液體制冷劑進入氣缸所致。液體進入量少時,氣缸外部結霜,量多時不僅結霜,而且會發生敲缸,嚴重時損壞壓縮機。
1.單級壓縮機液擊的操作調整
壓縮機發生液擊時應立即關小壓縮機吸氣閥,同時關閉節流閥停止供液。若吸氣溫度仍繼續下降,應再關小吸氣閥,并啟動卸載裝置,待溫度回升后,慢慢開啟吸氣閥,逐漸增大負荷,直到機器恢復正常工作。在處理液擊時,應注意調整油壓,若油壓過低時應停機。
當發生嚴重液擊時,應首先停車,等處理完液體制冷劑時再開車,同時,冷卻器和水套中的供水量應加大,以防凍裂。為盡快恢復機器運轉,機體內液體制冷劑可通過放空閥放出。
2.雙級壓縮機液擊的操作調整
低壓級壓縮機發生液擊往往由于蒸發溫度或低壓設備操作不當造成,其處理方法同單級壓縮機。
高壓級壓縮機出現液擊往往由于中間冷卻器液面過高所致。處理時,應先關小低壓級的吸氣閥,卸載到最小載荷,再關小中間冷卻器的供液閥,及時關小高壓級的吸氣閥并卸載。待高壓級恢復正常工作后,再開大低壓級的吸氣閥,恢復正常運轉,并向中間冷卻器供液。
如果高壓級結霜嚴重,應立即停止壓縮機運轉,并對中冷排液,其它操作類似單級機。
3.預防措施
應注意觀察吸氣溫度,正確調整各容器的液面,慎重調節吸氣閥。發現壓縮機出現液擊的跡象如:吸排氣溫度下降很快,機器吸氣腔結露,機體發涼,運轉聲音沉重,閥門起落聲音不清晰等,應及時處理。
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